Índice:

Melhore sua caixa inútil: 5 etapas
Melhore sua caixa inútil: 5 etapas

Vídeo: Melhore sua caixa inútil: 5 etapas

Vídeo: Melhore sua caixa inútil: 5 etapas
Vídeo: 3 COISAS QUE NÃO TE CONTARAM SOBRE A FACULDADE #shorts 2024, Julho
Anonim
Melhore sua caixa inútil
Melhore sua caixa inútil

Este instrutível mostra como você pode melhorar sua caixa inútil, quando ela está reagindo muito rápido, então você tem pouco tempo para remover o dedo após alternar o botão para ativar a caixa.

Etapa 1: Introdução

Introdução
Introdução

Na posição inicial ou inicial, o dedo mecânico, que está conectado a um motor de engrenagem M1, está empurrando contra o microinterruptor SW1, então ele é empurrado aberto. Isso significa que ele está desligado e não está conduzindo. SW1 está localizado dentro da caixa.

A chave seletora de operação manual SW2, que fica do lado de fora da caixa, está na posição DESLIGADA. Quando o usuário alterna o SW2 manualmente para a posição ON, o motor é ativado e começa a se mover. O dedo mecânico conectado ao motor se moverá para fora da posição inicial e soltará o SW1, então o SW1 será ligado. O motor continua a funcionar até que o dedo mecânico empurre o SW2 de volta para a posição OFF. Quando SW2 está na posição OFF (SW1 ainda está ligado), o motor inverte a direção e começa a mover o dedo mecânico de volta para a posição inicial. Quando o dedo mecânico atinge a posição inicial novamente, ele empurra SW1 para a posição desligada. A corrente para o motor agora é interrompida por SW1, então o motor para e permanece na posição inicial, até que SW2 seja manualmente comutado para a posição ON novamente.

Etapa 2: como funciona

Como funciona
Como funciona

Estado 1

Na posição inicial, o dedo mecânico empurra o microinterruptor SW1 aberto, de forma que ele não conduza. A chave seletora SW1 está na posição OFF. O circuito elétrico é interrompido e o motor não recebe corrente, por isso não está funcionando.

Estado 2

A chave seletora SW2 é colocada manualmente na posição ON pelo usuário. Agora a corrente começa a fluir pelo motor e o motor começa a funcionar no sentido horário. O motor move o dedo mecânico em direção à chave seletora SW2. Assim que o dedo mecânico sai da posição inicial, o microinterruptor SW1 é fechado. Isso não tem influência no estado atual.

Estado 3

O dedo mecânico alcançou a chave seletora SW2 e empurra essa chave para a posição OFF. O microswitch SW1 ainda está fechado. O motor inverte a direção, pois a corrente agora está fluindo na direção oposta. Assim, o motor começa a funcionar no sentido anti-horário, movendo o dedo mecânico para longe de SW2 e de volta para a posição inicial.

Estado 4

O dedo mecânico agora alcançou a posição inicial novamente e empurra o microinterruptor SW1 aberto, então o SW1 é desligado. Isso interrompe a corrente para o motor e o motor para. O dedo mecânico está agora de volta à posição inicial, esperando que o usuário alterne o SW2 para a posição LIGADA para que todo o ciclo comece novamente

Etapa 3: Como melhorar (circuito de retardo)

Como melhorar (circuito de atraso)
Como melhorar (circuito de atraso)

Depois de montar a caixa inútil e experimentar, descobri que o motor estava se movendo muito rápido. Então, quando você alternou o interruptor, ele foi empurrado de volta ao estado inicial quase que instantaneamente antes que você tivesse a chance de retrair o dedo.

Para resolver esse problema, adicionei o seguinte circuito que causa um atraso ajustável. Esse atraso evita que o motor comece a se mover imediatamente, para que você tenha tempo de tirar o dedo do caminho. O atraso é gerado pelo capacitor C1, que é carregado via R1` no momento em que SW2 é colocado manualmente na posição ON pelo usuário, conectando o motor ao circuito. No primeiro instante, C1 não está carregado, então a voltagem sobre a junção base-emissor do transistor darlington Q1 é 0 e Q1 não conduz. Quando C1 está carregando e a voltagem acima de C1 atinge cerca de 1,2 V, o transistor darlington Q1 começa a conduzir. Com R1, o atraso pode ser ajustado, porque R1 determina a corrente de carga para C1. Se você quiser um retardo maior, o potenciômetro R1 de 5K pode ser substituído por um medidor de potenciômetro de 10K para obter um retardo máximo de 2 segundos. Ou você pode dobrar o valor de C1 para 2200uF, mas isso pode ficar muito volumoso para caber na caixa. Usei um transistor Darlington para minimizar a corrente de base a fim de minimizar a carga que o transistor forma na rede RC. Os transistores Darlington têm um beta muito alto, ou seja, amplificação de corrente = razão entre a corrente de coletor e a corrente de base. Um P-MOSFET de nível lógico também pode ser usado porque tem um limite de tensão de porta baixo (1 a 2 V). Um P-MOSFET padrão tem uma tensão de limiar de porta entre 2 e 4 V, portanto, é inútil para este circuito, uma vez que é alimentado com 2 baterias AA = 3 V. Além disso, um MOSFET não carregará o circuito RC, porque sua porta é acionada por tensão. Com este circuito instalado, o motor não dá partida instantânea quando SW2 é alternado pelo usuário, mas é atrasado por um período que é definido por R1 (entre 0 e cerca de 10 segundos).

Etapa 4: imagens

Recomendado: