Índice:

Consertando um drone travado, vários problemas: 4 etapas
Consertando um drone travado, vários problemas: 4 etapas

Vídeo: Consertando um drone travado, vários problemas: 4 etapas

Vídeo: Consertando um drone travado, vários problemas: 4 etapas
Vídeo: DRONE COM ESTABILIZADOR TRAVADO 2024, Junho
Anonim
Consertando um drone travado, vários problemas
Consertando um drone travado, vários problemas
Consertando um drone travado, vários problemas
Consertando um drone travado, vários problemas

Olá, esta é uma DJI Spark chamada Little Big Red Beard. Ele está em uma situação difícil, ele estava indo para o lixo antes de eu resgatá-lo. A última queda do LBRB resultou em uma perna quebrada e quem sabe o que mais.

Esta foi minha jornada tediosa para evitar que Little Big Red Beard fosse reciclado.

Etapa 1: vamos identificar tudo o que está errado

Vamos identificar tudo o que está errado
Vamos identificar tudo o que está errado
Vamos identificar tudo o que está errado
Vamos identificar tudo o que está errado

Bem, obviamente ele está com uma perna quebrada e parece que 2 dos fios também estão desconectados do circuito da parte inferior do motor. Remover a tampa superior (6 parafusos na parte inferior) revela mais problemas internos. Um dos conectores do cabo da antena que deveria estar conectado à placa de circuito principal está faltando. O outro está solto em um lado e o cabo de fita do GPS também não está conectado em um lado. Tenho que remover o módulo GPS para reconectá-lo. olhando atentamente para a placa-mãe, vejo que um conector soldado da antena está completamente quebrado. Depois de usar o googler, parece que posso cortar o fio e soldar os dois fios diretamente na placa. Qual é a pior coisa que poderia acontecer?

Etapa 2: como corrigir esses problemas?

Como corrigir esses problemas?
Como corrigir esses problemas?
Como corrigir esses problemas?
Como corrigir esses problemas?

O chip GPS é fácil de remover removendo os 4 parafusos superiores. Reconectei o cabo à placa principal e coloquei um ponto de cola quente em ambos os lados para prendê-lo no lugar. As antenas eram um pouco mais complicadas. Cortei o conector do fio da antena e separei cuidadosamente o fio central do fio trançado externo. O fio central é soldado ao minúsculo traço no centro superior de onde estava o conector e a parte trançada (aterramento) à esquerda ou à direita. Isso demorou uma eternidade e eu tive que limar minha ponta de ferro de solda para obter a ponta fina o suficiente para fazer isso, mas é possível. Seja paciente!! O fio vai quebrar sem nenhuma razão, então dobre tudo para que fique como ficará antes de soldar. Uma vez conectado, usei epóxi para manter os fios presos no lugar. A cola que você usa não pode ser condutora NENHUM ou causará interferência. Parece muito feio, mas funciona e isso é o que importa para mim. Para testar, certifique-se de que tudo está conectado e ligado, conecte-se ao drone e comece a andar. O sinal do telefone é curto de qualquer maneira, mas cheguei a 600 jardas antes de ficar satisfeito.

Etapa 3: Motor / Trabalho Corporal

Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal
Trabalho motor / corporal

Os fios são colocados na perna do drone em linha com a forma como eles se conectam à placa, então apenas alinhe-os e reconecte-os. Tirei a solda velha e os bits de arame quebrados para ter certeza de que nada entrou em curto. Em seguida, descasque e estanhe os fios e coloque-os nas ranhuras. Agora que os fios estão conectados, coloquei uma bateria e verifiquei se tudo funcionava e funcionava.

Para recolocar os pedaços de plástico, limpei a junta quebrada com um pouco de lixa e álcool isopropílico. Uma pequena quantidade de super cola na borda interna (apenas o suficiente para mantê-la no lugar enquanto você trabalha). Minha experiência é que cola não é suficiente para coisas como essa, ela vai quebrar facilmente no futuro. Com o soldador de plástico aquecido cortei um pequeno pedaço de malha de reforço e dobrei no formato da junta. Usando um grande clipe de papel para segurar a borda externa enquanto aqueço a malha no ponto de quebra. Com o ferro de soldar plástico pressione a malha contra o plástico, assim que remover o ferro aplique pressão com tweeters para manter a malha no plástico enquanto ela esfria. Depois que a malha está abaixo da superfície, cobri a área com plástico novo usando o ferro de soldar. Depois que tudo esfria, lixa e lixa manualmente até sua forma original. Cobri a área com 2 partes de epóxi para um acabamento liso e lixei o epóxi para remover o excesso e limpar manchas. Isso me deu uma perna forte e lisa na qual os acessórios ainda se encaixavam.

Etapa 4: o toque final

O toque final
O toque final
O toque final
O toque final
O toque final
O toque final
O toque final
O toque final

O vôo de teste final (na garagem porque está chovendo lá fora) e estava bom. Remonte, limpe e vista-se. O LBRB voa, o pairar é estável, o alcance do WIFI é ótimo e tudo parece bom no aplicativo. Estou tão animado que isso funcionou. Não foi rápido, não tenha pressa. Testei as peças após cada etapa para ter certeza de que o que fiz funcionou. Tempo total de visualização de 2-3 horas (adicione mais 1 hora para lixar) dependendo do nível de experiência. Mas Little Big Red Beard está de volta à ação.

Por favor, deixe-me saber se isso foi útil nos comentários. Gosto de ouvir o que vocês pensam e lembre-se de que você pode fazer qualquer coisa.

Recomendado: